علیرغم نقص موتور، کاوشگر ماه ژاپنی با قدرت پایین به اهداف بزرگی دست می یابد

علیرغم نقص موتور، کاوشگر ماه ژاپنی با قدرت پایین به اهداف بزرگی دست می یابد

گره منبع: 3084772
یک دوربین روی یک میکرو مریخ نورد کوچک که از فرودگر ماه ژاپنی SLIM مستقر شده بود، تصویری از کاوشگر را گرفت که در یک طرف در چند فوت دورتر پس از نقص موتور در مراحل نهایی فرود در 19 ژانویه قرار داشت. تصویر: JAXA.

آژانس فضایی ژاپن روز پنجشنبه گفت یکی از دو موتوری که یک کاوشگر ماه ژاپنی را نیرو می دهد در طول نزول خود به سطح در 19 ژانویه دچار نقصی در حدود 160 فوت بالاتر از سطح ماه شد که به شدت قدرت آن را کاهش داد.

فضاپیما با سرعت ایمن و کمتر از حد انتظار فرود آمد، اما به دلیل رانش نامتعادل، خیلی سریع به طرفین حرکت می کرد. در نتیجه، کاوشگر سالم ظاهراً در هنگام فرود منحرف شد و سلول‌های خورشیدی خود را که به سطح بالایی کشتی متصل بودند، به سمت غرب و مستقیماً دور از خورشید رها کرد.

این فضاپیما که قادر به تولید الکتریسیته نبود، تنها توان محدودی را در باتری درون‌برد خود داشت.

پس از دانلود تصاویر ذخیره شده و جمع آوری تا حد امکان داده های علمی و مهندسی، کنترلرهای پرواز دستوراتی را برای خاموش کردن کاوشگر 37 دقیقه پس از فرود، قبل از تخلیه کامل باتری ارسال کردند. این باید شانس "بیدار شدن" را در نهایت با ادامه چرخه 14 روزه روز و شب قمری و تغییر زاویه نسبت به خورشید افزایش دهد.

در حالی که مشکل موتور عملیات پس از فرود را کاهش داد، مقامات آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن - JAXA - گفتند فضاپیمای هوشمند کاوشگر برای بررسی ماه یا SLIM با موفقیت فناوری فرود با دقت بالا را که هدف اصلی این ماموریت است، نشان داد.

قبل از خرابی موتور، سفینه در فاصله 10 تا 13 فوتی هدف برنامه ریزی شده به سمت یک فرود فرود می آمد، به طور دوره ای از سطح عکس می گرفت، آنها را با نقشه های داخل هواپیما مقایسه می کرد و تنظیمات لازم را انجام می داد.

با مشکل موتور، کاوشگر در نهایت در حدود 180 فوت از هدف فرود آمد که هنوز در محدوده هدف 100 متری (328 فوتی) قرار داشت.

یک مقام رسمی در کنفرانس خبری JAXA اوایل پنجشنبه گفت: فرود دقیق (با دقت) کمتر از 10 متر و احتمالاً حدود 3 تا 4 متر (10 تا 13 فوت) به دست آمد. "ما معتقدیم که این یک دستاورد بزرگ برای اکتشافات آینده است."

این کاوشگر همچنین دو ریز مریخ نورد کوچک را در آخرین لحظات فرود با موفقیت مستقر کرد، یکی برای پرش در سطح و دیگری برای غلتیدن طراحی شده بود. هر دو عملکردی به نظر می‌رسند و یکی تصویری از SLIM را به عقب می‌فرستد که نشان می‌دهد فضاپیما در یک طرف چند فوتی آن‌ها قرار گرفته است.

یک دوربین ناوبری روی SLIM نیز طبق برنامه عمل کرد و در هنگام فرود تصاویر را ثبت کرد. پس از فرود، 227 تصویر از 233 تصویر برنامه ریزی شده به زمین برگشتند و به صورت موزاییکی مونتاژ شدند که زمین صخره ای را نشان می دهد که SLIM در آن فرود آمده است.

یکی از مقامات JAXA در اظهاراتی ترجمه شده گفت: "ما فکر می کنیم که صفحات خورشیدی، رو به غرب، (در نهایت) نور خورشید را دریافت کنند." این احتمال وجود دارد که تولید برق احیا شود و عملیات اکتشاف از سر گرفته شود.»

علیرغم نقص موتور، SLIM دست نخورده روی ماه فرود آمد و توانست اطلاعات علمی و مهندسی را قبل از خاموش شدن به ماه ارسال کند. به این ترتیب، ژاپن تنها پنجمین کشوری بود که پس از ایالات متحده، روسیه، چین و هند با موفقیت روی ماه فرود آمد.

سه ماموریت فرود رباتیک روی ماه با بودجه خصوصی به عنوان سرمایه گذاری تجاری راه اندازی شده است، اما هر سه با شکست مواجه شدند.

اخیراً، فرودگر Peregrine که توسط Astrobotic مستقر در پیتزبورگ ساخته شده بود، پس از نقص در عملکرد دریچه که باعث شد مخزن سوخت کمی پس از پرتاب در 8 ژانویه پاره شود، در مدار زمین بسیار بیضی قرار گرفت. جوی که در 18 ژانویه سوخت.

دومین شرکت آمریکایی به نام Intuitive Machines مستقر در هیوستون، قصد دارد در اواسط فوریه فرودگر ماه تجاری خود را راه اندازی کند.

تمبر زمان:

بیشتر از اکنون پرواز فضایی